C O M P O S I T E S V C I

ÉTUDE DE CAS

Optimiser la production d'un produit client grâce aux outils du « Lean manufacturing »

À propos du projet

Date du projet :

2025

Secteur d'activité :

Récréatif

Procédés utilisés :

LRTM


Défis

Tripler la production journalière d’un produit client comportant plusieurs pièces variées

  • Identifier les nouveaux goulots causés par une production triplée
  • Maintenir la même superficie de plancher attribuée à la production de ce produit
  • Mettre en œuvre les changements en 3 mois et sans compromettre les livrables engagés avec le client
  • Embaucher et former plusieurs employés

Optimisation des processus internes

Lean manufacturing

Organisation et flux

Mettre en place un 5S pour améliorer l'organisation des postes de travail et analyser les goulots d'étranglement pour optimiser le flux de production.


Pilotage de la performance

Implémenter un management visuel des informations critiques et mettre en place des KPI de suivi journalier.


Réduction des pertes

Revoir les méthodes de fabrication pour réduire les activités à non-valeur ajoutée et utiliser des analyses de Pareto pour identifier les principales causes de défauts et réduire la non-qualité.


Résultats

Grâce aux outils du Lean manufacturing, les améliorations ont permis de tripler la production journalière en moins de 3 mois.

100% des livraison à temps

La mise en place d'un 5S a permis de :

  • Optimiser l'espace plancher occupé par chaque poste
  • Utiliser l'espace libérée pour doubler le nombre de postes aux endroits critiques
  • Réduire les déplacements et optimiser l'espace disponible aux endroits critiques

L'analyse du flux de production a permis de :

  • Mettre en place un flux de production circulaire. Cela a offert la possibilité de centraliser les équipements de production fixe et permettre leurs accès à tous les postes

L’implantation d'un management visuel a permis de :

  • Faciliter la communication et le transfert d’information entre les différents niveaux de la production
  • Améliorer les postes de travail pour faciliter et accélérer l’intégration des nouveaux employés

La mise en place des KPI de suivi journalier et des analyses de Pareto ont permis de :

  • Agir de manière plus pro active sur les écarts de performance

Revoir les méthodes de fabrication afin de réduire les activités à non-valeur ajouté a permis de :

  • Éliminer plusieurs sources de gaspillage lier aux de perte de temps et réduire le temps de cycle
  • Permettre de détecter plus tôt les enjeux de non-qualité et augmenter de 50% le taux de pièce bonne du premier coup




Livraisons à temps
 

100%

Amélioration du taux de pièces conformes dès la première production
 

50%